窑内一小股火焰从瓷管与瓷管之间的缝隙中持续地窜出,熔断了窑炉一侧设置的、 直径为3毫米的钢丝保险绳。
该钢丝保险绳是为了窑炉的安全生产而设置的。它是一种电动机械装置,由钢丝保险绳和一个双联微动开关组合而成。在遇到紧急情况的前提下,一旦保险绳被窑炉操作工拉动,或者在保险绳被切断、或者在其发生断裂的情况下,就会触发一个控制着瓷管马达电源的远红外控制开关,使其失电。失电后,瓷管不再作径向旋转运动。而一旦瓷管停止径向旋转运动,瓷管上的坯体或成品就不能前行。与此同时,不仅窑头进坯的动作被终止,造成窑炉停产;而且该装置还激活还原温度设定值,开启音响和视觉报警系统。
处理问题的思路
1)通过手动控制操作使瓷管作前后往复运动,避免其受到过度的热应力而弯曲变形。
2)瓷管外圆缝隙处的火苗外窜,不仅浪费能源和影响生产环境温度,还容易造成事故并带来气氛和温度的波动,进而影响产品的发色,因此必须将缝隙处堵个严严实实。
3)烧成带区域出现明火外窜,说明该区域已经处于负压状态,必须采取措施,调整窑炉的压强。
因为根据陶瓷热工学我们知道:
窑炉的预热带为负压(可以经由排烟风机强力排烟,造成负压,把烟气抽出窑外)。
窑炉的冷却带区域是正压(可以通过急冷分机鼓风入窑。急冷风机鼓出的空气压强高于窑炉车间内空气的压强,因此形成正压)。
窑炉的烧成带应为零压。也就是说,在烧成带,外界冷空气既不进入窑内,窑内的热气体也不冒出窑外,这是理想的零压状态。
在上述状态下,窑内温差较小(忽略窑炉事故处理门和观火孔等的开启对压强的影响),有利于产品色号的一致。
4)分别以停窑处理和恢复窑炉生产的开始时间为基点,往前和往后各推算一小时,将该两个时间段内出窑的产品单独放栈板待检。
5)利用窑炉停产处理的时间,抓紧进行窑炉其它项目的维修和保养工作。
处理问题的难点
1)实际生产中,尽管配有窑炉压强测量器具,但测定窑炉压强的工作很少有人关注并坚持去做。换句话说:如果说对窑炉的调节主要是温度、气氛和压强的话,那么,窑炉操作工更多关注的是调节温度。对于压强,最多是关注窑头液化气供气压力表上的读数和液化气流量(尽管流量的调节可以影响温度、气氛和压强,但那种关注只是出于对成本或供气是否正常的考虑)。至于气氛,尽管理解上并不难:氧化气氛时,空气过剩系数a>1;中性气氛时,a=1;还原气氛时,a<1。对于高温窑炉,a接近于1。但在实际生产中,关注气氛方面的工作做得还是不够。
2)当时仓库没有高温耐火纤维棉的库存。
3)调整压强可能产生的问题:
在维持液化气供气流量不变的情况下,如果空气多了,引进了大量的冷空气,燃烧温度也就降低了。空气多了之后,会引起几种情况:如果是烧还原焰,则燃烧会更完全些。但如果空气过多,超过了理论燃烧所需的空气量,则变为氧化气氛。
处理问题的重点:
1)区隔上述时间段内出窑的产品,组织复检,避免因尺寸或色差等造成客诉。
2)举一反三,全面巡视和普查窑炉其它瓷管部位是否有同样的问题;窑架拼接处的缝隙及窑顶是否覆盖严实;挡火板是否安全可靠;热风管的保温隔热是否良好。
3)保证仓库今后留有一定存量的高温耐火陶瓷纤维棉。
处理结果
1)作为临时处理手段,从窑顶取一小团高温耐火纤维棉来塞住瓷管外圆间的空隙部位。并注意在填塞时不能太使劲,以免窑炉内的窑墙砖被松动。
2)从仓库领取高温耐火板置于窑顶并压实,避免窑顶窜火。
3)暂时用粗铁丝取代钢丝保险绳。
4)恢复窑炉生产。
解决措施
1)开会讨论并宣讲要点,建立窑炉控温员巡视制度。
2)向上海浦东摩根热陶瓷有限公司紧急请购耐火度≥1200℃的耐火陶瓷纤维棉并保持一定量的库存。
(责任编辑 吴旭)