事件回顾:
1)申购了一台复盛牌水冷式双螺杆空压机之后,就其配套的储气桶(C-2-0/1.0MPa型)的安装位置出现了争议。有人为了考虑汽车吊的业务,故意放风:储气桶容易爆炸,必须放到三楼屋顶上安装。其如意算盘是:一旦将储气筒安放到屋顶就必须得租用汽车吊了。这样一来,开汽车吊的人就有业务了。当时公司总裁远在台湾,却不知怎的也得到了消息并在电话中指示笔者:为防止爆炸,须将储气桶放在露天的屋顶。
2)在购进水冷式双螺杆空压机的基础上,笔者坚持要增购冷冻式干燥机和精密过滤器。
3)新购空压机再加上原有的小空压机合并使用之后,造成压缩空气压力太大。虽然没有超出储气筒的额定压力,但导致压机工段的气管产生裂缝。
4)空压机的使用、保养和维修问题;特别是因不同的螺杆油供应商而产生的螺杆机头被咬死的现象。
处理问题的思路
1)针对“事件回顾”1:
1.1)储气筒的最高工作压力是1.0MPa,内筒的设计压力为1.10MPa。而空压机的最大排气压力是1.0MPa,且在进入储气筒之前沿途还有压力损失。因此,储气筒完全有能力承受空压机的最大排气压力。从其它方面考虑:储气筒装有压力表显示,一旦显示压力高了,可以下调空压机的排气压力,确保储气筒能承受。
1.2)安全生产总是第一位的。如果将储气筒放在露天的平面屋顶,由于屋顶四周没有安装栏杆;没有砌筑女儿墙;没有其它任何防护措施;也没有照明灯光;一旦到了夜晚,操作人员要到屋顶去处理储气筒放水等事宜,虽有手电筒照明,但如逢雨雪天,屋顶的地面很滑,容易出危险。
1.3)若将储气筒放在屋顶,则需预制储气筒基础或采取加固措施;还要考虑汽车吊装;要考虑管路增加的弯头及管路加长后的压力损失;要考虑储气筒处于露天状态,容易氧化锈蚀;要考虑暑天太阳对储气筒的直接暴晒及其后果;要重新考虑整个管路流程和走向等问题。
1.4)显然,将储气筒安装在屋顶是“得不偿失”。
针对“事件回顾”2:
1)增购冷冻式干燥机及精密过滤器的好处是:对气动阀件起保护作用并对提高产品的表面质量有帮助。
2)其缺点是增加了易损件和备件开支。但利弊相比还是利居多。
针对“事件回顾”3:
1)经过循序渐进的跟进、调整、记录和分析,笔者最后确定:根据季节和生产线的不同用气情况,设定不同的空压机排气压力表。
2)要尽量使生产线用气设备的压力稳定在5kg/cm2为好。为此,一般情况下储气筒上的压力表显示以6.5kg/cm2为宜。必要时,再增开一台小空压机作为压力微调。
针对“事件回顾”4:
1)准备100目的滤网,贴在空压机的一侧,防止灰尘或尘粒进入空压机。
2)虽然所使用的螺杆油为同一品牌,但由于先后从上海、昆山、常熟等地购进,批次批号各异,如同螺杆油混用,犯了大忌。
3)由于螺杆油混用,空压机主机的声音运行已经异常。只要停机时间一长,机头就容易结焦,给开机带来麻烦。
处理问题的难点和重点
难点在于:
1) 要维持供气系统压力既不能过高,也不能过低,以恒定为目标。这就需要做大量的记录、分析、调整等工作。
2) 要保证所供的压缩空气无水分、无油污。
重点在于:
1)加强对空压机的日常保养、定期保养、及时维修和记录。
2)采取双重保险措施,在靠近窑头的卸坯机位置和窑头进坯平台之间安放小空压机,以便一旦压缩空气供气管路发生故障时,能确保供气和坯体的连续进窑烧成。
处理结果:
1)针对思路1:
笔者坚持将储气筒安装于二楼,通过在叉车的叉杆上垫放木栈板,借此抬高储气筒的底部高度后吊运,并辅以人工将重约800公斤的储气筒安装到位。
一直到2004年“泛亚磁砖”关门倒闭,储气筒没有发生爆炸现象。
2)针对思路2:
购进一台杭州嘉美冷冻式干燥机(型号:JAD—100N;处理量:10.5NM3/min;压缩空气工作压力:0.4—10MPa; 空气入口最高温度:40摄氏度)。日常需要随时保持冷凝机组清洁;定期清洗自动排水器,以免堵塞;要求周边通风良好。
购进3级处理精密过滤器:A400-D(额定处理量为12NM3/min)一个;T400和C400各一个(额定处理量均为11NM3/min);最大工作压力均为10bar;最高工作温度均为50摄氏度;使用寿命均为8000小时。
C级过滤器可去除99%水分,40%油雾;T级过滤器可去除100%水分,70%油雾;A级过滤器可去除99.999%油雾。
3)针对思路3:
将空压机排气压力由8.5kg/cm2调整到7.5kg/cm2泄压时,泄压次数上升,而排气温度可下降3℃。
4)针对思路4:
对空压机油路进行除油污处理;采用白铁皮桶一个,用浸泡清洗剂浸泡冷却器;用压缩空气软管一根(直径约12毫米)吹除冷却器间孔内的赃物;清洗油气桶的软管连接,螺纹接头;油位计;更换油停止阀;更换油气分离器;更换空气滤清器和螺杆油。
空压机开机困难时,必须坚持用手盘动电机输出轴并且尽量避免停机,否则,停机时间一长,机头会结焦甚至被咬死。
当时的油气桶内油污甚厚,且呈黑色柏油状,已凝固,很难刮下来。无奈,为了抢时间,笔者只得要求用割枪(氧气+乙炔)从油气桶底部的3个通孔内,塞进割枪强行融化油污结焦块状物。此举效果不错,且筒体未变形(但法兰连接处不能用割枪,否则温度一高,容易变形,就坏事了)。
事后的措施:
1)利用停电的机会,拆下螺杆机头送上海维修。
2)产品不同,印花工序亦不同(有一版印花、有二版印花甚至有四版印花),因此,各用气点的用气量随工序繁杂程度和产量的大小发生变化。这些变化对空压机的管理提出了更为实际的要求,需要采取相应的措施给予解决。 (作者系景德镇陶瓷工业设计研究院陶瓷机械高级工程师)
(责任编辑 黄妙燕)